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    实际应用中香蕉视频污视频氢超标的解决方案

    2021-08-09

      XX水电站于2016年8月启动轻瓦斯保护动作,2017年2月开始跟踪主变油试验异常情况,对主变绝缘油进行过滤并进行预防性试验。同时,GIS主变高压侧自2016年8月起出现燃气泄漏,2019年燃气泄漏现象有所增加。结合主变轻气作用、主变绝缘油色谱分析、气作用油样品检测(气体含量、耐压、水分、介质损耗)、香蕉视频污视频厂家现场调查、根据运行数据和SF6气体检漏仪(zui大值为186ppm)检查气体继电器排出的气体。

      XX水电站两台发电机组共用一台三相双绕组主香蕉视频污视频,冷却方式为油浸风冷(ONAF),带片式散热器和底吹冷却风机。香蕉视频污视频高压侧通过油/SF6套管与110千伏绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)的SF6套管连接,低压侧通过油/空气套管通过连接铜排与10.5千伏公共母线连接。自2014年5月至2020年已投入运营9年。2016年8月,经油色谱分析发现氢气超标。2019年1月,确定香蕉视频污视频C相套管向香蕉视频污视频油侧有气体泄漏,确定为油气套管泄漏。更换了油气套管,消除了这一现象。

    1原因分析

      1原因分析

      2016年8月轻气作用发生后,油色谱分析发现氢气浓度为261μL/L,超过标准值150μL/L/L,对气体继电器排出的气体采取临时措施排气,每月进行试油跟踪。2016年11月氢气浓度为486.55μL/L/L,根据进水情况及氢气浓度逐渐升高的情况,2016年12月申请为0,检查时对香蕉视频污视频油进行油循环过滤,香蕉视频污视频内阀位检查,更换密封件。试油后各项数值合格,预防性试验数据合格,与今年相比无明显变化。同月香蕉视频污视频恢复运行,采取的临时措施是每月继续试油跟踪,轻气动作后排出气体继电器排出的气体。2017年2月,红外热像仪测试香蕉视频污视频,满负荷情况下各部位温度正常。对主香蕉视频污视频铁心接地进行环流试验,环流为0。历年预防性试验数据对比见表1。

      2019年1月,香蕉视频污视频高压侧GIS室套管侧气体泄漏增多,气体继电器动作频繁。分析原因是当主变油温过低时,主变高压侧套管香蕉视频污视频侧压力下降,胶囊收缩,导致GIS侧SF6气体充满主变油侧(一两台机器启动一段时间后,主变油温高于40度,且主变油位达到“7”后主变轻气停止)香蕉视频污视频高压侧GIS厂家对香蕉视频污视频高压侧C相套管现场检查,确认高压侧C相套管密封损坏。2019年6月更换该套管后,香蕉视频污视频至2020年8月未发生轻气作用。

      2处理情况

      2019年,燃气泄漏现象增多。根据运行数据和SF6气体检漏仪,检查气体继电器排出的气体(zui大值为186ppm)。分析原因是:当主变高压侧机壳油温过低时,香蕉视频污视频侧压力下降,胶囊收缩,导致GIS侧SF6气体充满主变油侧(一两台机器启动一段时间后,主变油温高于40度)

      停电后抽出绝缘油,回收SF6气,取出原套管更换套管,调整套管波纹管。法兰连接面外露连接处的SF6密封胶涂带宽度应一致、均匀、连续。现场注胶后,多余的密封胶将被清除。在内导管组装和密封之前,将检查油箱内部是否干净,是否有异物残留(扳手头、导体的临时支撑等)。).木制品导体的临时支撑bixu用无锯屑的绷带包扎。将SF6气体充入气室至额定压力后,静置24小时以测量水分含量。环境相对湿度一般不超过85个点,实测值(修正至20℃的值)符合要求。充气前后,检查确认阀门启闭位置符合技术要求,并进行耐压试验。灭弧室试验150PPm非灭弧室250PPm。进行香蕉视频污视频注油和耐压试验,数据合格后投入香蕉视频污视频运行。

      经过处理,解决了2016年8月至2019年1月两年多的主变轻气动作,节约了油色谱月成本。更换C相套管以来,无香蕉视频污视频氢超标,香蕉视频污视频油色谱分析正常。

      3香蕉视频污视频氢气超标的预防措施

      在变电实际运行中,应按《电力设备预防性试验规程》进行预防性试验,并将试验数据与往年数据进行对比分析,发现问题及时分析处理;定期进行香蕉视频污视频红外检测、温度检测、油位检查、外观和声音、风机运行和外部循环油等。,每3个月进行一次铁芯接地检查,根据负荷情况分析当前设备是否正常;定期按香蕉视频污视频容量进行油色谱分析,分析数据是否在正常范围内;检查香蕉视频污视频部阀门是否正常开启;定期检查香蕉视频污视频散热器、硅胶、分接开关等辅助设备是否满足香蕉视频污视频电流运行方式的要求。

      XX水电站用两年多的时间解决了氢气超标引起的轻气作用现象。当香蕉视频污视频高压侧SF6套管接GIS的油浸式水电厂和变电站出现同样现象时,实际应用中的解决方案值得推广使用。

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